某日心血来潮,把玩了一下很久之前制作的rg z,结果“咔吧”一声,手臂应声断裂
太糟心了,断裂处是一个受力点,每次折叠手臂时零件都要承受很大推力和拉力,断是早晚的事
先让z进入“维修”模式(笑)
在测量数据之前,先把手臂和肩膀骨架分离开来,如图,切到这种程度后手臂可以脱离
末端是个蘑菇头形状,直接测量数据,同时也测量肩膀及断掉的地方的数据
记录下各种数据,建模
打印测试(从左至右,原件、第一次测试件————最终成品金属件)
最后一次的测试件装上后效果如原件接近,于是准备金属件的制作
金属件制作时考虑了cnc来做,cnc比较精确,但是价格巨贵,而且起做数量要5000个.......估计所有rg z加起来都没那么多吧
然后考虑使用pom件加工,pom的韧性和坚固性都不错,价格也合适,但是做不了这么小的零件,最后无奈只能选择金属3D打印,一开始3D打印的商家也不是很愿意接这个单子,原因无他,零件太小,几番交流后商家同意了
零件到了,开始打磨修件,3D金属打印的缺点就是精度太差,且都是毛边
钻轴孔,这里用的1.5mm*8mm的轴,加上轴的壁厚尺寸跟原版是差不多的
打入铁轴,测试结果令人满意,就差装机了
卡入后背骨架测试,松紧度正好,顺滑度也合适,轴位、间距等也都很接近
手臂也装上测试下松紧
后背骨架拆的时候断了个脚,正好换成金属后背骨架,同时也测试下适配度
这里测试了原件与打印件匹配的可能性,如果原件只是断了大蘑菇头的部分(图中灰色打印件)的话可以这么修,不过原来上面的蓝色小零件就装不上了
正好趁着这次机会拆散了翻新一下,旧的标签纸都撕掉不要,重新渗线
完成
Z:手臂又好了捏~~
又可以“随时变形状~~”
PS:现在岁数大了,做个模型能把自己累个半死,这次Z断了手臂后本不打算修理,而是想低价出掉的,但是想一想,制作这款RG时自己还算是个“少年”,所以算是对自己青春的纪念吧,下决心修好它,也打算一直珍藏,另外编辑帖子的时候想起一出就写一出,可能文笔及顺序有点胡乱,见谅~~~
本帖最后由 juallink 于 2024-12-08 21:21 编辑